
太原日報:環(huán)保“優(yōu)等生”的自我加壓 太鋼排放運行跨入“超超低”階段
龍馬素有千里志,不待揚鞭自奮蹄。作為鋼鐵行業(yè)環(huán)保“優(yōu)等生”,太鋼自我加壓,2022年底,實現(xiàn)了燒結(jié)機(jī)頭煙氣、焦?fàn)t煙氣超超低排放。持續(xù)深度減排、綠色低碳發(fā)展,再一次走在全省減污降碳改造治理的前列。記者日前走入太鋼,感受企業(yè)在環(huán)保節(jié)能方面的新變化。
減污降碳協(xié)同化
初春的太鋼,廠區(qū)整潔,設(shè)備智能。“環(huán)境就是民生,青山就是美麗,藍(lán)天也是幸福”,在450平方米燒結(jié)脫硫脫硝項目的巨大煙囪下,標(biāo)語字樣格外醒目。太鋼煉鐵廠環(huán)保作業(yè)區(qū)副主管王瑋介紹,這些年,太鋼燒結(jié)機(jī)頭煙氣的排放濃度持續(xù)在下降。煙氣排放處理采用“活性炭法+選擇性催化還原脫硝”工藝技術(shù),2020年以來,顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度完全按照優(yōu)于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米的超低排放水平運行。2022年,在此基礎(chǔ)上,通過更換脫硫值和耐磨強(qiáng)度更高的活性炭,增加脫硝催化劑,同步實施了低溫脫硝工藝優(yōu)化,在11月底就實現(xiàn)了顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不超過5毫克/立方米、5毫克/立方米、35毫克/立方米的超超低排放。
在原超低排放改造時,太鋼已經(jīng)自主研發(fā)了150℃低溫SCR脫硝工藝,可降低能耗30%。推進(jìn)實施超超低排放時,又在此基礎(chǔ)上,成功開發(fā)130℃超低溫選擇性催化還原脫硝技術(shù),使得原本需要補(bǔ)熱升溫后才能脫硝的燒結(jié)煙氣,可以實現(xiàn)直接脫硝,比主流補(bǔ)熱脫硝工藝每年可減少碳排放25萬噸。
早在2019年,太鋼率先實現(xiàn)了全流程超低排放改造,2020年成為鋼鐵行業(yè)首批全流程超低排放績效A級企業(yè)。在此基礎(chǔ)上,太鋼自我加壓,積極創(chuàng)建超低排放“AA”企業(yè),加快實施超超低排放改造提升。如今,燒結(jié)、焦化實現(xiàn)超超低排放,與原超低排放高效運行相比,污染物綜合排放量進(jìn)一步減排10.75%。
“自我加壓”持續(xù)化
“七號焦?fàn)t大煙囪,顆粒物排放1.38毫克/立方米,八號焦?fàn)t大煙囪,二氧化硫排放3.17毫克/立方米,九號焦?fàn)t大煙囪,氮氧化物排放38.04毫克/立方米……”太鋼焦化廠智能控制中心的電子大屏幕上,來自主要排放口的實時監(jiān)測數(shù)據(jù)不斷閃爍。焦化廠煉焦作業(yè)區(qū)黨支部書記兼主管王濤介紹,這個大屏幕上有濃度預(yù)警顯示,標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)是綠色,一旦數(shù)據(jù)走高,就會變?yōu)榧t色。煙氣排放值是個動態(tài)變化的過程,只有讓實際排放值遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)值,才能確保太鋼的排放絕對受控,保證屏幕上滿眼綠色。
為了更好地實現(xiàn)環(huán)保,太鋼焦?fàn)t煙氣采用一種新型工藝技術(shù),2020年以來,顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度完全按照優(yōu)于超低排放的水平運行,顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不超過10毫克/立方米、30毫克/立方米、150毫克/立方米。2022年,在此基礎(chǔ)上實施了增加脫硝催化劑等措施,同步開展了工藝優(yōu)化和管理強(qiáng)化,并新增一套脫硫脫硝裝置,以保障檢修時煙氣達(dá)標(biāo)排放。從2022年12月13日起,三座焦?fàn)t實現(xiàn)了顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不超過5毫克/立方米、15毫克/立方米、50毫克/立方米的超超低排放。
在環(huán)保這份重量級考題面前,太鋼的答題態(tài)度是:“沒有最好只有更好。”
運輸過程清潔化
在太鋼煉鐵廠的貨運軌道上,停放著剛剛裝好鐵水的魚雷罐,隨著綠色火車頭的運動,魚雷罐頂部橫梁上的裝置自動將蓋子,準(zhǔn)確無誤地蓋在其敞口處。行駛至煉鐵爐附近,魚雷罐在火車頭的推動下,其頂部橫梁上的裝置將蓋子迅速取下,鐵水順利倒出……全程自動化機(jī)械操作,沒有作業(yè)等待時間,高效精巧的操作讓人叫絕。
煉鐵廠設(shè)備能源室副主任張剛介紹,魚雷罐原本的設(shè)計是沒有蓋子的,雖然方便,但敞口的地方偶有可視煙塵外溢,并且造成了鐵水降溫快、煉鋼時還需要再次補(bǔ)充熱能的問題。為了更加環(huán)保節(jié)能,2019年太鋼實施了魚雷罐加蓋技術(shù),但也對操作效率帶來了一定影響;2022年太鋼自主研發(fā)實施了魚雷罐加蓋裝置升級改造,于7月開始運行,實現(xiàn)了鐵水運輸過程全程安全加蓋、受鐵出鐵位快速揭蓋,同時升級改造了相關(guān)裝置和部件,實現(xiàn)了有效抑塵和保溫節(jié)能。
諸如此類的清潔運輸管控一直在強(qiáng)化。如精礦粉采用102公里管道遠(yuǎn)程輸送的清潔運輸方式,石灰采用“管狀皮帶+火車運輸+氣力輸送”的多級環(huán)保輸送工藝,粉煤灰采用氣力輸送;貨運車輛輪胎實施“烏黑光亮”行動;改造廠內(nèi)鐵路線路、優(yōu)化火車運輸物流組織;焦煤、電煤100%鐵路運輸。
動力源頭低碳化
在太鋼一號換電站,滿載巨大黑色電池的電動重卡徐徐駛來,停靠在更換電池的設(shè)備口。司機(jī)熟練地用手機(jī)掃碼,進(jìn)入小程序,進(jìn)行相應(yīng)操作后,重卡車上的舊電池被上方伸出的智能裝置緩緩抓走,進(jìn)入右側(cè)電池庫中進(jìn)行充電,已經(jīng)充滿電的一塊新電池被徐徐推入車身,整個過程只有不到5分鐘。換電站工作人員介紹,電池充電需要40分鐘,但更換電池僅耗時4到6分鐘。這個換電站日均提供換電160次左右,滿負(fù)荷狀態(tài)下日均供電1萬千瓦時,極大地方便了太鋼的電動重卡運輸。
太鋼重視采取類似的動力源頭低碳化措施,以進(jìn)一步實現(xiàn)綠色環(huán)保。像這樣換電、充電的電動重卡,2022年就陸續(xù)投運了114臺,配套建設(shè)換電站2座、充電樁21臺。同時,實施完成5臺燃油機(jī)車混合動力改造,將內(nèi)燃機(jī)車改為電噴柴油發(fā)電機(jī)組加動力電池組雙驅(qū)動方式,比原車節(jié)能60%~90%,進(jìn)一步降低了化石燃料消耗。
綜合減排常態(tài)化
“原來不想開窗戶,總擔(dān)心太鋼的噪音和空氣污染,經(jīng)過幾年改造,工廠新增了降噪墻和小植物園,現(xiàn)在噪音聽不到了,夏天還能推窗見綠,空氣都變好了,心情也跟著變舒暢了!”緊鄰太鋼的恒大名都小區(qū)居民王女士說。
王女士的話也說出了太鋼附近居民的心聲。為了進(jìn)一步實現(xiàn)環(huán)保全要素綜合減排,更好地與城共生,太鋼在環(huán)保方方面面都進(jìn)行著持續(xù)改進(jìn)。充分利用超低排放智能化管控平臺,發(fā)揮好空氣質(zhì)量微觀站溯源管控作用,重點區(qū)域優(yōu)化布設(shè)視頻監(jiān)控,加密布置降塵監(jiān)測,實現(xiàn)了全面精細(xì)化管理。2022年,太鋼廠區(qū)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善,廠區(qū)降塵量較上年降低6.3%。
太鋼環(huán)保部負(fù)責(zé)人介紹,2020年起,太鋼全流程超低排放保持常態(tài)化運行,污染物年排放總量比超低排放改造前降低了70%。如今,太鋼不斷延伸拓展卓越環(huán)保管理,制定并實施創(chuàng)建超低排放“AA”企業(yè)的一系列目標(biāo)辦法。2023年剛剛開啟,這是企業(yè)穩(wěn)定邁入超超低排放運行階段的元年。相信,隨著各項減污降碳措施的進(jìn)一步升級,未來的太鋼一定會更加美麗。